廣州石化:多重維護策略大幅提升程控閥運行周期
中國石化新聞網(wǎng)訊 廣州石化儀控中心通過技術攻關、預防性維修、聯(lián)合巡檢等多重維護策略,使S Zorb裝置程控閥運行周期從2015年之前的3個月提升至如今的9個月,為裝置的長周期安全平穩(wěn)運行奠定了基礎。
S Zorb(催化汽油吸附脫硫)裝置是廣州石化生產(chǎn)高標號汽油的關鍵裝置,而且屬于單系列運行裝置。但該裝置自2010年1月投產(chǎn)以來,由于控制裝置閉鎖料斗進/出料的程控閥故障高原因,導致程控閥每3個月就要下線檢修一次,影響裝置安全平穩(wěn)長周期運行。
為解決程控閥故障頻發(fā)的問題,儀控中心定期統(tǒng)計故障總頻次,成立專家組對故障統(tǒng)計情況進行總結分析,最終找到故障高發(fā)的原因為程控閥材質(zhì)結構與工藝介質(zhì)不匹配。
S Zorb裝置閉鎖料斗的工藝介質(zhì)是含有吸附劑粉料的循環(huán)氣體,具有腐蝕性強和灰塵大的特點。由于原程控閥設計上沒有考慮采用耐腐蝕性結構的材質(zhì),難以適應高腐蝕、高粘稠、多灰塵的工藝介質(zhì),導致閥門及閥體內(nèi)部、碟簧、閥座等附件因介質(zhì)腐蝕造成磨損引起內(nèi)漏。此外,控制程控閥的回訊開關也由于觸動點積塵容易產(chǎn)生故障。
儀控中心成立技術攻關小組人員進行攻關,通過不斷探索和實踐,他們首先對程控閥閥座密封結構進行改進,即在原結構基礎上增加一道成型石墨密封圈,防止工藝介質(zhì)從閥座與閥體之間的間隙通過而沖蝕、損壞閥門和其它附件。改進后的程控閥耐腐蝕性能大幅提升。
攻關小組人員針對程控閥電磁閥、回訊開關等電子元件設計上存在的缺陷,一方面對電磁閥的氣路進行改造優(yōu)化,利用繼動放大器和低功耗電磁閥組合對原電磁閥進行替換,減少因電磁閥膜片故障對閉鎖料斗正常運行造成的影響;另一方面根據(jù)回訊開關工作原理,自制了一種可對回訊開關進行“自動清潔”的電子設備安裝在程控閥上,自動清理回訊開關觸點上的灰塵和雜質(zhì),收到了明顯的效果。
設備長周期運行永無止境,為進一步延長程控閥的運行周期,儀控中心組織技術人員制定了“程控閥故障查找”、“程控閥故障快速處理”等操作維護指引,成立了由中心技術人員和維修保運單位人員組成的聯(lián)合巡檢小組,對程控閥運行進行全時程巡檢和監(jiān)護,及時發(fā)現(xiàn)和處理程控閥動作不順暢、氣缸卡澀等問題。
儀控中心技術人員還利用DCS系統(tǒng),定期查看每個程控閥的開、關動作時間的變化趨勢,通過其動作時間來判斷程控閥工作狀況,并據(jù)此開展有針對性的預防性維護。今年3月,技術人員通過觀察發(fā)現(xiàn)有一臺程控閥動作時間異常,進一步分析判斷該程控閥傳動軸缺少潤滑,立即安排人員進行預防性維護,及時消除了隱患。今年以來,他們根據(jù)巡檢和故障記錄情況提前對程控閥進行氣源、氣缸、填料的檢修,更換保險和繼電器等預防性維護措施,大幅降低了程控閥的故障率,提高了程控閥運行的可靠性。(黃敏清 張章林 陳如靜)